险!外籍集装箱船航经密集水域ME主机突发故障,根源竟是一个节流孔堵塞

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一、案例介绍
1月10日,外国籍集装箱船“A”轮在航经通航密集水域时,主机突发故障,对该水域交通安全造成不良影响。经调查,故障根源为主机4#缸高压油泵泄放管节流孔堵塞,渗漏燃油无法正常泄放而持续积聚,触发高压燃油泄漏报警,最终导致主机故障。
该轮基本信息:船长171.95米,型宽32.2米,型深16.7米,总吨25514,主机功率13165KW,龙骨日期2020年3月17日,主机型号为HHM-MAN B&W 6S60ME-C10.5。
二、故障原因分析
(一)事件经过
1月9日2350时:船舶驶离码头,主动力装置运行正常。
1月10日0033时:主机高压燃油泄漏报警触发,同步出现4#缸排气温度偏差报警,主机自动降速。
1月10日0116时:经初步处置,报警短暂复位。
1月10日0130时:主机尝试加速,4#缸排气温度暂时回升。
1月10日0137时:高压燃油泄漏报警、4#缸排气温度偏差报警再次触发,主机持续降速。
1月10日0236时:船舶在海事部门指定锚地安全抛锚。
1月10日0254时:主机完车,启动故障检修工作。
1月10日0336时:排查发现主机4#缸高压油泵泄放管节流孔堵塞,经清洁保养后,报警复位,主机试车正常。


(二)故障机理分析


高压油泵内部燃油在高压工况、高频振动及密封垫圈老化等因素影响下,易产生微弱渗漏,此类渗漏燃油需通过高压油泵泄放管节流孔排出。当节流孔堵塞时,渗漏燃油无法及时排出并长期积聚,导致泄放管内燃油压力超过设定阈值,触发高压燃油泄漏报警;系统随即自动切断该缸高压油泵燃油供给,造成4#缸排气温度与其他气缸偏差超标,同步触发排气温度偏差报警,最终引发主机故障。
(三)根本原因分析

1. 直接原因
机电设备维护保养履职不到位。该轮主机累计运行时长已达24559小时,根据设备说明书要求,节流孔需每16000小时开展一次检查保养,但船方未按期执行;同时,未对高压燃油泄漏报警设备开展定期测试校验,导致船员对报警触发条件、节流孔工作状态、报警复位规范等信息掌握不足,未能及时发现并处置潜在安全隐患。
2. 间接原因
船舶机电设备信息交接流转机制缺失。船员换班时间仓促,未开展有效的机电设备工况交接工作;且设备维护保养台账未留存在船,导致新任船员无法准确掌握设备运行状况,难以精准开展检查保养工作。该问题暴露出航运公司对船员设备交接、台账留存等工作缺乏有效监督管控,安全管理体系执行流于形式。
三、 安全管理建议
1. 压实航运企业安全生产主体责任
船舶机电设备维护保养是航行安全的核心保障,航运企业需筑牢安全检查防线,定期登轮排查设备隐患,落实船岸双重自查机制。重点紧盯船员交接班环节,搭建高效交接平台,帮助新任船员快速熟悉设备工况,推动安全管理模式从“被动整改”向“主动防控”转变。
2. 细化机电设备维保管控措施
严格依据设备说明书要求,定期开展设备巡检维保工作,及时更换易损零部件,清除潜在安全隐患。定期校验高压燃油泄漏报警、主机油雾浓度监测等关键安全设备,确保其工况正常,实现隐患早发现、早处置。规范填写维护保养记录,详实留存关键设备运行参数,做好数据归档管理,为设备运维提供支撑。
3. 强化船岸应急处置能力建设
深入分析船舶机电设备故障规律,针对性开展典型故障应急处置培训及船岸联合应急演习,完善应急处置流程和岸基支持机制,切实提升船岸应急响应效率。全面清点核查关键机电设施备件库存,保障备件供应满足应急需求,确保故障能够快速有效处置。

